洗煤廠用壓濾機好嗎(洗煤設(shè)備壓濾機的工作原理)
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添加時間:2022-11-16 瀏覽次數(shù):1603
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本文主要敘述了GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制部分原設(shè)計結(jié)構(gòu)存在的缺陷,詳細(xì)分析造成事故的原因,根據(jù)不同的問題,采取了不同的改進(jìn)方法,改進(jìn)后事故率降低了90%。
洗煤廠主要有水洗和浮選兩大系統(tǒng),浮選系統(tǒng)處理量一般占全廠精煤產(chǎn)量的20—25%,壓濾機屬于浮選系統(tǒng)中的重要設(shè)備,它的使用對選煤廠提高精煤回收率、實現(xiàn)煤泥廠內(nèi)回收、洗煤水閉路循環(huán)以及環(huán)境保護都起到了重要的作用。因此該設(shè)備已成為煤泥水處理行之有效的把關(guān)設(shè)備。
邯鄲洗選廠根據(jù)生產(chǎn)實際選用了4臺GLSZ箱式隔膜精煤自動壓濾機,雖然該型號的壓濾機結(jié)構(gòu)簡單,固液分離效果較好,并且具備手動、自動兩大功能,但實際使用過程中,經(jīng)常因為電氣故障停車,維修工作量極大,并且還直接影響正常生產(chǎn)。故障的主要問題是水槽限位開關(guān)碰撞損壞、變形多;氣罐進(jìn)氣閥、吹風(fēng)閥控制孔堵塞嚴(yán)重;氣動閥經(jīng)??刂剖ъ`等等。為此我們認(rèn)真分析事故原因,找出問題關(guān)鍵所在,提出解決方案,改造后效果非常好,電氣事故降低了90%以上。
GLSZ箱式隔膜壓濾機構(gòu)造及工作原理
整機有機架、過濾部分、拉板機構(gòu)、頂緊機構(gòu)、輸氣道、液壓系統(tǒng)、電氣控制等部分組成。其工作原理是利用液壓泵通過油缸將濾板壓緊,高壓風(fēng)將煤漿壓入相鄰兩濾板形成的密閉濾室中,使濾布兩邊形成壓力差,從而實現(xiàn)固液分離。而電氣控制部分是PLC采集限位開關(guān)、按鈕及人工給定的信號,來控制液壓電磁閥和各種氣動閥動作,實現(xiàn)各工序的有序工作。
GLSZ箱式隔膜壓濾機控制系統(tǒng)
GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制系統(tǒng)核心采用的是FXZ—64MR可編程控制器,該控制器有輸入、輸出各32個點,其最大允許電流是2A,供電電壓是220V,為了安全起見,輸入為24V直流電,輸出是220V交流電。其控制系統(tǒng)分為手動和自動兩部分。工藝流程為:壓緊濾板——礦漿進(jìn)罐——礦漿進(jìn)壓濾機——壓濾機吹風(fēng)脫水——松開濾板——節(jié)水槽退出——拉板卸料七個步驟。
壓濾機手動控制
將“自動/手動”ISA選擇開關(guān)置手動位置X0(ON),按SB1,SB3,此時1DT,2DT,3DT得電。電機驅(qū)動液壓油進(jìn)入油缸將濾板頂緊。壓力大小、保壓有電接點壓力表控制。按SB13進(jìn)水槽進(jìn)入。
按SB5此時10DT,11DT,7DT得電以次關(guān)進(jìn)料閥門、打開放風(fēng)門及進(jìn)罐門,精礦夜進(jìn)入料罐。當(dāng)料罐滿時HD11指示燈亮,表示進(jìn)罐結(jié)束。
按SB6此時12DT、8DT得電關(guān)閉放風(fēng)門及進(jìn)罐門,9DT、13DT打開進(jìn)料門、高壓進(jìn)風(fēng)門,高壓風(fēng)驅(qū)動精礦液進(jìn)入壓濾機。操做工觀看滴水有線成滴判定結(jié)束。
按SB7,SB8此時14DT、15DT得電進(jìn)一步脫水一分鐘后。按SB14進(jìn)水槽退出、再按SB4松開頭板,按SB9、SB10進(jìn)行手動拉板直到結(jié)束。
壓濾機自動控制
將“自動/手動”ISA選擇開關(guān)置自動位置,X1(ON)。按下自動工作按鈕SB11(X15ON)壓濾機按設(shè)定程序自動完成以下步驟:油泵電機啟動——壓緊濾板,壓力達(dá)到限定值14Mpa,超壓停泵。同時進(jìn)水槽進(jìn)入——礦漿進(jìn)罐,罐滿——礦漿進(jìn)料(5—7分鐘)——吹風(fēng)脫水(1分鐘)——松開濾板——接水槽退出——自動卸料(通過檢測拉板上的旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖變化,判定取板、拉板是否到位,從而實現(xiàn)往返拉板、取板,直到料卸完)——結(jié)束(拉最后一板料往返時,撞擊拉板限位,X24(ON),表示整個過程結(jié)束。
存在問題及改進(jìn)
該箱式壓濾機非常適合細(xì)顆粒的固液分離,是洗煤廠必不可少的煤泥回收設(shè)備。但是由于其本身結(jié)構(gòu)缺陷和洗煤廠的特殊生產(chǎn)環(huán)境,不能很好地適應(yīng)生產(chǎn)的需要,事故頻繁,維修工作量極大,直接影響正常生產(chǎn)。分析事故主要有以下幾種情況。
根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果,綜合分析后造成事故的原因有以下幾個方面:
1)水槽限位故障原因分析及改進(jìn)方法
從上表看出,該故障的根本原因是限位開關(guān)被直接碰撞損壞或變形。
改進(jìn)方法:用無觸點SPP-D光電開關(guān)代替LXK3-20H/B接近開關(guān)。此光電開關(guān)不與水槽接觸從而不會產(chǎn)生碰撞損壞或變形,改進(jìn)后水槽限位故障下降90%。
2)罐進(jìn)風(fēng)閥、吹風(fēng)閥故障原因分析改進(jìn)
從統(tǒng)計表看出主要原因是控制孔堵塞,這是由于控制進(jìn)風(fēng)、吹風(fēng)的電磁閥本身的結(jié)構(gòu)決定的,該結(jié)構(gòu)的電磁閥對風(fēng)的壓力、純凈度都要求較高,可實際工作中,高壓風(fēng)的壓力難以保證于恒定壓力(4Mpa),尤其在多臺同時工作時更嚴(yán)重;另外,空氣壓縮機的高壓風(fēng)通過管路傳輸過程中,有潮濕的煤泥水或其他雜質(zhì)混入,而電磁閥的導(dǎo)向孔很小,因此及易堵塞。
改進(jìn)方法:用氣動蝶閥代替料罐進(jìn)風(fēng)電磁截止閥,用氣動球閥代替吹風(fēng)閥、壓榨風(fēng)閥。改進(jìn)后氣動閥的工作風(fēng)與操作風(fēng)是獨立的兩個系統(tǒng),操做風(fēng)控制氣動門的打開和關(guān)閉,工做風(fēng)進(jìn)入壓濾機。同時操做風(fēng)經(jīng)過過濾去雜,因次氣動閥工做十分可靠。
3)氣動閥的故障原因及改進(jìn)方法
氣罐進(jìn)氣閥正常工作時需要工作風(fēng)和操作風(fēng)。操作風(fēng)打開氣動閥門后,工作風(fēng)才能進(jìn)入罐內(nèi)。原設(shè)計的工作風(fēng)和操作風(fēng)都引自風(fēng)包下方同一處,在打開氣動閥門時,風(fēng)包壓力較大,操作風(fēng)壓較高,此時氣動門動作還可以,當(dāng)工作用風(fēng)后,風(fēng)包內(nèi)壓力較小,特別是其它壓濾機同時用風(fēng)時,罐內(nèi)風(fēng)壓一時補充不上,造成氣動閥動作不到位,相應(yīng)信號不能返回PLC,從而不能進(jìn)一步工作。所以說氣動閥控制失靈的根本原因是多臺壓濾機同時用風(fēng),使操作風(fēng)壓過低,氣動閥門產(chǎn)生的旋轉(zhuǎn)扭矩減少,當(dāng)閥體潤滑不好時,阻力增大而不能動作。表3為某氣罐氣動閥在不同壓力下的可靠性實驗。
操作風(fēng)的風(fēng)壓對可靠性工作影響很大。風(fēng)壓低時,動作緩慢,且常不到位,風(fēng)壓高時,動作靈敏、可靠。解決方法:把氣罐進(jìn)風(fēng)閥的操作鳳管由各風(fēng)包下口引入,改為風(fēng)包的進(jìn)口處引入,并盡可能靠近壓風(fēng)機,如圖3所示。隨后按上述方法,對吹風(fēng)閥、壓榨閥兩個電磁截止閥也改為氣動閥,改后均產(chǎn)生良好效果。
4)將PLC由原來FX2-64MR升級為FX2-80MR
PLC原選用FX2-64MR,輸入、輸出均為32點,且輸入點用了30個。原3個電磁截止閥改為氣動蝶閥后,輸入點增加6個,輸出點增加3個,導(dǎo)致I/O點不夠用,只有升級PLC來解決。
改進(jìn)方法:把FX2-64MR升級為FX2-80MR,這樣輸入、輸出均為40點,經(jīng)修改相應(yīng)程序后,即滿足要求。
5)其它改進(jìn):另外還對頭板限位、拉板限位、PLC輸出增加隔離變壓器,更新控制手把,增加拉板計數(shù),每小時噸煤處理量的統(tǒng)計等十幾項改進(jìn)。
結(jié)束語
GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制運行平穩(wěn),電氣事故比原來降低了90%,不僅解決了制約生產(chǎn)的難題,而且還大大減輕了工人的勞動強度。間接創(chuàng)造經(jīng)濟效益每年215萬元。
?。ㄕ幾浴峨姎饧夹g(shù)》,原文標(biāo)題為“GLSZ箱式隔膜壓濾機電氣控制改造實踐”,作者為李麗萍、楊中華。)
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